水泥粉磨体系辊压机操纵控制的几点履历
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    1 呈现的题目


    从2007年5月投产以来,K8凯发水泥预粉磨体系辊压机妨碍频仍,两侧事情压力低且不波动,分料阀开度的调治分歧理,出辊压机的物料粒度大,体系台时产量低,粉磨电耗高,体系经济效益差。

    2 缘故原由剖析及处置步伐


    2.1 两侧压力不稳的缘故原由及调治
    物料经过辊压机上部入料溜子进入辊压机的动定辊之间,由动辊侧的挡料调治板来调治进入两辊间的物料量,如图1。颠末察看,动辊侧挡料调治板伸向牢固辊,形成下料点倾向于牢固辊,致使牢固辊侧上部物料多,而运动辊侧上部简直没有物料,物料在两辊之间散布不匀称,形成辊压机的两侧压力不波动,后果是经过辊压机的物料没有被充实碾压,出料粒度大。

    2010年8月对辊压机运动辊侧的挡料调治板举行调解,将其由原来的倾向牢固辊的下料地位往动辊辊面外侧挪动,并将动辊侧挡料调治板的角度由原来的45°调解至60°,如图2。将辊压机的初始辊缝调解至10 mm,使物料可以正常下至两辊两头,并匀称地散布,两辊压力动摇的状况失掉控制。

    2.2 事情压力低的缘故原由及调治

    对辊压机及液压体系举行仔细地察看和研讨标明,该体系两侧初始压力为6.0 MPa,压力加载到5.5~6.5 MPa时设置装备摆设备妥,容许开机。操纵职员一样平常加压到6.0 MPa再不加压。此时由于遭到初始辊缝的限定,液压缸内的液压油的体积是肯定的,液压缸内的油压加载到6.0 MPa时油量偏少,即便辊缝增大,液压缸被紧缩,油压也达不到事情压力8.2 MPa。
    由于初始辊缝决议液压缸的体积,初始辊缝确定为10 mm时,液压缸体积稳定,事情辊缝一样平常为26 mm~28 mm,变革不大。因而K8凯发以为初始压力的巨细对事情压力影响很大,K8凯发将初始压力调解为6.5 MPa,同时因波动了入口的物料量,两侧事情压力从7.4~7.8 MPa提拔到8.2~8.6 MPa,出料粒度分明低落。


    2.3 分料阀的调治
    颠末辊压演习、定辊碾压的物料构成料饼,在两辊间的下部出来,由于两辊间进料充实,物料被碾压的结果好,边部的物料碾压结果不及中部物料,分料阀的作用是将碾压结果好与欠好的物料举行分散(图3)。由于不停以为分料阀开度越小越好,故一度将分料阀开度调解到20%,后果制品中不停含有10 mm左右的粗物料。翻开辊压机侧门察看,发明边料溜子物料多且下不及,物料聚集到分料阀转轴左近,从分料阀的转轴下部串入制品溜子。
    在探索中调解分料阀的开度,K8凯发发明调解到23%时,边料溜子再没有物料聚集征象,物料顺遂进入回料皮带。


    以上步伐使出辊压机的熟料均匀粒径由改革前的3.81 mm低落到1.54 mm;破裂比由改革前的4.09进步到10.10,碾压后的物料表面呈粉状,入磨料层内的颗粒大多用手可以捏碎;球磨机的台时产量进步了13.1%,体系粉磨电耗低落了16.6%。


     

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